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锻造环保脱模剂普及应用势在必行

  • 2008-8-5 15:15:36
  • 来源:《锻压润滑技术与模具延寿培训研讨及其产品推介会论文集》
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作 者:长春一汽四环脱模剂有限公司 总经理 刘忠
关 键 词:锻造,脱模剂
文献摘要:随着我国经济的快速发展,锻造行业已进入我国工业发展的高速期,我们锻造行业还存在一个关键环节至今还没得到有效解决,并影响和滞约锻造工业的高速发展,那就是环保问题。改善锻造环境势在必行。
  随着我国经济的快速发展,锻造行业已进入我国工业发展的高速期,并越来越显示出其桥梁与基础的重要作用。
  近几年,随着锻造工业的迅速发展,各种先进的锻压设备、锻造工艺迅速得到普及应用,给我国锻造工业带来一个质的飞跃。锻造产品不但满足了国内需求,还以每年约20%的增速扩展到国际市场。但是,我们还应了解掌握锻造发展动态的同时,我们锻造行业还存在一个关键环节至今还没得到有效解决,并影响和滞约锻造工业的高速发展,那就是环保问题。环境污染问题其源头就是锻造所常用的石墨系列的脱模剂。其污染程度众所周知,可称万恶之源。
  目前,一些工业发达国家,如美国、德国、日本、韩国等国家以法令法规形式严禁使用石墨类产品,其目的就是杜绝和防止污染的发生。而在我国,几十年来黑石墨还仍然成为各锻造企业的主要脱模产品。其性能及低廉的价格还占据着大部分锻造市场。现在,在经济高速发展,现代文明和谐社会的今天,无论从政府到企业,环保问题已得到了高度重视,并提到了企业的重要议程。改善锻造环境势在必行。
  KO-200锻造脱模剂是长春一汽锻造公司和我公司共同从韩国引进并获得国际专利的绿色环保产品。我公司是中韩合资经营,并在国内享有独家生产经营的专业化企业。
KO-200脱模剂纯净透明、无气味、无污染、不燃烧、不腐蚀、自然挥发、使用方便简捷,性能优良可靠,是用户首选的理想产品。
  目前,石墨或来自石墨的产品,仍然是锻造工业生产中最常用的脱模润滑剂。因此,在生产中石墨的应用造成了不健康和不安全的工作环境。细小的石墨粉尘漂浮在工厂的空气中,被工人吸入体内后引起支气管严和矽肺病。同时,石墨附着在机器和导轨面上,造成令人不愉快的工作环境和加速机器的磨损,造成上下顶料的堵塞。石墨粉尘由于磁性作用随着空气的流动,附在电气元件上,造成配电系统短路和电机烧损,给企业带来不可估量的损失。
  为了解决这一难题,我们引进开发了KO-200一种透明、无污染的液态脱模润滑剂。
多次测验证明,KO-200用净水稀释20—30倍后,对水生动物生态系统几乎没有不良影响。证明了优秀无污染的性能。
KO-200锻造脱模剂的冷却效果:可使模具稳定在最佳工作温度。
优秀的脱模剂性能:模具表面的微白色涂层不留任何残渣并在锻后完全消失。
良好的脱模和润滑性能:最大限度减少锻件和模具的磨擦和磨损。
现将有关情况简介如下:
1、 该产品对不同零件有不同的兑水比例,主要靠操作者自行掌握,一般锻件兑水比例为4—6倍,简单锻件可达8倍以上。
2、 该产品对环境、对人体健康有极大好处。长春一汽锻造公司2002年做职工健康调查时,发现锻工平均寿命仅为57.4岁,引起各界震动和各方重视,经有关部门调查显示,造成锻工寿命下降的主要原因有三点:即噪音、热辐射、黑石墨。由此可见,黑石墨制品是影响人类健康的其中主要因素。
3、 用KO-200环保型润滑剂还有其它间接效益。如节水,用石墨,锻工每日洗澡需20分钟/人,用水180公斤/人,用KO –200脱模剂每日洗澡仅用7分钟/人,用水60公斤/人。长春一汽锻造公司每年仅洗澡节水一项就节约14万元。还有,该产品不会造成导轨面及模体导柱磨损,不会造成上下顶料装置堵塞。过去,锻压机因石墨粉堵塞顶料装置,每月至少一次,四名调整工用一个班时间将模体拉出进行清理。而采用KO –200脱模剂三年多时间里,从未发生过因顶料装置堵塞而进行清理模体,因此减少了大量人力、物力,提高了生产效率。KO-200脱模剂还不会造成因粉尘引起的配电系统短路,不会造成电机烧损。上海柴发锻造公司过去用石墨每年平均烧损电机5台,改用KO-200脱模剂以来,没有出现电机烧损情况。车间内无因石墨而引起的粉尘,光线明亮、视线清楚,避免安全事故的发生。由于环境的改善,设备清洁度提高,减少设备清擦次数。长春一汽锻造公司的锻压设备已由过去的每周一擦改为每月一擦,由此也减少了许多清擦费用。
  综上所述,证明该产品与石墨相比有着无法比拟的优势。长春一汽锻造公司自2002年全部停用黑石墨,而全面采用KO-200脱模剂,不仅成本显著下降、环境改善、得到职工的欢迎。长春一汽锻造公司侯哲平总经理评价该产品说:新型锻造脱模剂的应用,不但解决了锻造企业长期严重污染的问题,更主要体现了对员工的关心和爱护。上海锻协汤雪明秘书长称:该产品是锻造工业史上环保方面的一次技术革命。不但具有经济效益,更体现了深厚的社会效益。
  新型锻造脱模剂核心原料和技术由韩国提供。产品已获KSA9001:2001/ISO9001-2000环境及质量体系认证。
  该产品经中国一汽集团公司工艺处(国家级并授权的权威检测机构)检测。列为汽车生产用辅助材料并得到认可应用。
  该产品主要成份:Zn、Na、Si、K、Fe、Ca等。
  新型锻造脱模剂现已得到很多用户的认可使用。如长春一汽巴勒特锻造(长春)公司,哈飞锻造公司,唐山爱信(日本独资)锻造公司,陕西(法士特)(中美合资)锻造公司,大连第一锻造,大连岗野(中日合资)锻造公司,成都龙泉锻造公司,贵州安大锻造公司,烟台广兴集团锻造公司、上海柴发锻造公司等国内40余家大中型锻造企业的应用。
  KO-200锻造脱模剂虽有着独特的优势,但也存在着不足和缺陷,该产品对特大型锻件和拔模角为零度的或特长深孔锻件其脱模效果不理想。
  兑水比例没有固定的标准,一般原理为越简单锻件或浅型槽锻件兑水比例越高,需操作者自己调整掌握,经一段时间调整实验后,确定最佳兑水比例后再形成标准。
锻造过程中常见的问题及解决方法:
1、 锻件粘膜:
锻件粘模是锻造生产过程中最常见问题。首先要检查脱模剂浓度,太浓或太稀都可能造成锻件粘模。其次要检查材料加热温度,材料是否摆正,模具是否松动、错移,顶料装置是否正常,模腔内是否出现龟裂,脱模剂喷涂上下不均匀等,这些因素的存在也造成锻件粘模。
从锻打工艺来讲,一般要求一件一喷,喷涂要均匀,不要有死角。尽量使用手动喷枪,效果好、省料、省力、安全、简捷。
2、 锻件充不满
造成锻件充不满的主要原因,材料加热温度低,坯料摆放不正,上滑块高度不适,模具老化,材料反复加热,脱碳层过厚,坯料斜度大等因素。除特大型锻件,一般锻件造成充不满与脱模剂关系不大。
3、 锻件折纹
产生折纹主要原因,一是操作者在拔长,拈光、预锻过程中操作不当。二是预锻与终锻模具尺寸配合不好。三是材料表面有裂纹等原因造成。
4、模具过热
锻造脱模剂与黑石墨一样,都是有冷却模具的效果,经长春一汽集团公司工艺处多次试验,KO-200-300脱模剂与黑石墨在模具同等温度下,每喷涂一次模具表面温度相差约5℃,因此证明其冷却效果基本与黑石墨相同。造成模具过热的主要原因:一是,因模具材质不同,其热传导系数也不同,所以说有的模具材质无论用什么脱模剂都出现模具过热。二是,锻打节奏过快,模具降温时间间隔少,特别是在高温天气。三是,操作者不按规定一件一喷的要求做,不粘模就不喷涂,也容易出现模具过热。为了解决这一问题,以一汽锻造公司为例,由于操作者锻打频率快、模具温度高,每锻打约100件左右,便用冷水浇灌下模一次,用此办法方便简捷,即降低模具温度,又提高模具表面硬度。
5、喷枪堵塞
  我公司产品在灌装前要经过多层过滤,不存在任何杂质,也无沉淀,因此不存在堵塞问题,造成此情况是操作者在灌装材料时带进杂物才造成堵塞。
  生产前将脱模剂原料倒入灌中,再掉入不同比例的水(饮用水即可),将盖锁紧后,打开压缩空气管,约5秒钟即搅拌完毕,即可用于生产。如企业没有压力容器罐,需将原料与水混入后,用人工搅拌两分钟即可。
  该产品有保质期,一般为半年。要求用户将原料放置阴凉通风处,禁止暴晒。
该产品存放一段时间会出现材料表面像清水,下面是粘稠状,是属正常状况,用人工搅拌一下即可。
  如果出现产品因放置时间过长或阳光暴晒,易出现原料发黑、发臭情况,但不影响使用。因此要避免发生此情况。
    综上所述,环保型锻造脱模剂已越来越得到锻造企业的认可。我们不单要注重经济效益,同时也要注重社会效益。提高环保意识,减少环境污染,保护员工身心健康是我们共同所追求的目标和社会责任。
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