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“高劳模”的二三事——记一拖集团公司劳动模范、锻造厂修锻车间主任高守田

  • 2015-2-4 9:14:24
  • 来源:中国一拖

继前2005年当选一拖集团公司劳动模范后,在集团公司2014年度劳动模范评选中,锻造厂修锻车间主任高守田不负众望,再度荣获“劳动模范”称号。日前,一拖集团公司还专门召开表彰会,对包括他在内的公司劳模进行表彰奖励。

站在2014年门槛上,作为车间主任的高守田就在思索,如何带领团队把工作开展得更好,经过与车间生产骨干的广泛沟通,他在深思熟虑后向全体员工传达了修锻车间2014年七大工作措施:一是搞好人力资源管理,做好职工思想政治工作,稳定好职工队伍;二是做好安全文章,为生产经营打好基础;三是进一步加强质量管理,提高一次下线合格率,降低返工返修率;四是加强设备维护使用与保养,重点做好搞好班前班中设备检查,以及班中班后的维护保养;五是进一步开展工艺优化、技术改进、操作创新活动,把创新创效活动落到实处;六是加强生产管理,严格落实生产计划和生产指令,充分发挥职工的主人翁精神;七是控制好费用,降低生产成本,保障经营效果。

工作中,高守田坚持做两件事:一是率先垂范、模范带头;二是秉公执法,做到制度面前人人平等。他科学安排,精心组织,打破传统的班组观念,不分大小设备,人员统一调配,能一个班完成的任务,决不拖两个班,工作中大家千方百计想法设法保生产,干活无天车就人推拉抬搬、工模具自己焊修磨,设备坏了就主动配合维修工修理,收发料等不到天车就自己用小车去拉等等争分夺秒抢生产。2014年一季度,车间不仅取得了首月首季开门红,而且月产和季产均创下了建厂以来历史最高记录。

锻件重达575KG、既大又复杂的动臂是锻造厂的关键性产品,该产品的开发、批量供应,不仅仅将直接给企业带来经济效益,而且还能促进锻造厂产品结构、市场结构和产业结构的调整。

由于车间近十几年没干过这么大的锻件,一些员工难免有为难情绪,为确保此产品安全、顺利完成,高守田带领车间职工积极想办法、做可行性方案论证。方案确定后,他们提前半个多月就开始做准备,如:仅加热炉前后两次共花费了6天的时间,进行检修、调试升温、检测温度,检修紧固3T操作机,制作装出炉及胚料转运的大叉子,以及模具的辅具等。为保障生产中万无一失,高守田还亲自上设备,白二三班连轴转。付出就有收获,努力就有回报,在车间员工的共同努力下,动臂开发第一道制胚工序终于在修锻车间员工手中顺利完成了。

修锻车间是锻造厂全额资产回报单位,要提高资产回报率,创造最高经济效益,管理就必须创新。在如何创新上,高守田也没少动脑筋,一是生产组织创新,实施班组生产每天一换设备,推行大小设备每天一换,即每天一换岗,打破了建厂以来,几十年一贯制的班组设备(岗位)固有模式。推动了班组生产竞争与竞赛,缓解了职工长久一个岗位一种活的疲劳感,提高了生产效率,促进了职工学习技术的热情。二是改进生产用能管理,结合自由锻的特点,反复探索研究,大胆实施了开大锤点小炉,一炉加热供多锤锻打,以及用电炉烧短料、小料代替煤气加热的用能改进。在能源的利用上,车间一贯是提倡“既要抱西瓜、也要捡芝麻”,不能让能源无效流失。高守田团队的能耗控制,令周边私企小厂也羡慕不已。三是工艺创新。驱动轮轴产品原来设计工艺是,现在轻锻车间1250T平锻机制胚后,再转到修锻车间锻打,在高守田等的呼吁下,该厂将1250T平锻机搬到修锻车间,与3T锤终锻连线生产。改进后,不但减少了一火煤气加热的高消耗,降低了原材料烧损的消耗,也减少坯料转运及二次加热装出炉和氧化皮清理造成的无效劳动,又节省了5人的生产投入,班产也由150件提高到260件,班产效率提高了73%。

(jiao点com)



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